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磷(lín)銨廠廢水處理
時間:2017-06-15瀏(liú)覽(lǎn)量:883

1 廢水(shuǐ)來源及水質

1.1 硫酸車間(jiān) 

  硫酸車間以混(hún)礦(硫鐵礦和硫精砂按一定比例混合)為(wéi)生產原料,淨化工段采用電除塵封(fēng)閉酸洗流程,吸收(shōu)工段采用(yòng)二轉二吸製酸工藝。該車間(jiān)排放的廢水主要有(yǒu)稀酸廢水、滾筒冷卻水和循環下(xià)水。 

  稀酸廢水(shuǐ)主要來自淨化工(gōng)段,正常生產時(shí),每天排放稀酸泥兩(liǎng)次,每次15m3,開車初始階段(約8h)為10m3外;此外,幹吸工段濃硫酸鑄鐵排管冷(lěng)卻器有少量漏酸,脫鹽水站排放少量(liàng)酸堿廢水。 

  滾筒冷卻水用於(yú)冷卻排渣滾筒,因混入(rù)大量硫鐵礦渣而含有(yǒu)大量懸浮物。 

  該車間設(shè)有兩(liǎng)套600t/h循環水係統,一套為餘壓(yā)回水,供發電和淨化工段間冷器冷卻水使用;另一套為無壓回水,供於吸工段冷卻排管使用。因冷卻塔填料倒塌等原因,冷卻效果較差,補充水量較大,故有部分冷卻下水排放。 

1.2 磷肥車間 

  磷肥車間以磷礦石為原料,經破碎、球磨製漿、混合化成、熟化等工序生產磷(lín)肥(普鈣),混合化成工(gōng)序含氟尾氣用兩級(jí)吸收室吸收。廢水來自氟矽酸鈉合成工序的合成槽和離心機,為酸性(xìng)含氟廢水,主要(yào)含氟矽酸鈉和鹽酸。 

1.3 磷銨車間 

  磷銨車間含磷酸(suān)和磷(lín)銨兩個工段。磷酸工段以磷肥車間生產的礦漿和硫酸車間生產的硫酸為原料,經革取、過濾等工(gōng)序生產磷酸。該工段的廢水主要為文丘裏洗滌塔的含氟廢(fèi)水。用新鮮水作為水(shuǐ)環真空泵冷卻水,排水用作大(dà)氣冷凝(níng)器冷卻水。 

  磷銨工段以氮和磷酸為原料,經中和濃縮、造(zào)粒幹燥等工序生產磷銨。該工段各種設備冷卻水約40m3/h,沒有回收而直接排放;其中以混合冷凝器(用磷酸工段過濾係(xì)統大氣冷凝器後的冷(lěng)卻水來冷凝(níng)二效蒸發(fā)器產生的氣體)排放(fàng)的冷凝水為主。正常生產時,這部分廢水(shuǐ)的pH、磷(lín)酸鹽、氟化物和(hé)懸浮物均能達標,但在(zài)操作(zuò)不穩定時,這幾項指標時有超(chāo)標(biāo)現象。 

1.4 廢水水量、水質 

  正常生產時,全廠廢水水量、水質見表1。

表1 廢水水量、水質(zhì)
 

車間名稱

硫酸車間

磷肥車間

磷銨車間(jiān)

稀酸廢水

滾筒冷卻水

冷卻水

含氟廢水

含氟廢水

冷卻水

排水(shuǐ)量/(m3·h-1)

1.25

20

40

2

3

40

pH值

3.0~4.0

中性

中性

0.5~3.0

0.5~3.0

中性

SS/(mg·L-1)

600~800

≤8000

 

3000~15000

3000~15000

30~350

F-/(mg·L-1)

 

 

 

3000~6000

3000~6000

10~70

PO43-(P)/(mg·L-1)

 

 

 

 

 

10~150

As3+/(mg·L-1)

5~10

 

 

 

 

 

2 廢(fèi)水處理及回用

  從(cóng)表1可以看出,全廠排放的廢水可分為兩大類,即冷卻水和酸性廢(fèi)水或酸性含(hán)氟廢水。前者水量大、汙染程度輕微,但直(zhí)接排放浪費了大量(liàng)新鮮水,應采取以完善循環冷卻水係統為主(zhǔ)的(de)治理措施;後者水量小,但(dàn)汙染(rǎn)程度嚴重,應采取適當的處理措施後,回用(yòng)於生產(chǎn)或達標排放。

2.1 冷(lěng)卻水(shuǐ) 

2.1.1 硫酸車間滾筒冷卻水 

  改造前,循環冷卻水係統的排水在冷卻滾(gǔn)筒後直排。現在滾筒下麵(miàn)設一(yī)隻集水裝置,並用管道送至一座清(qīng)水池,冷(lěng)卻後又回用於滾筒的冷卻。

2.1.2 硫酸車間循環冷(lěng)卻水 

  原循環冷卻水係統因(yīn)冷卻塔填料倒塌等原因,冷卻效果較差。通過(guò)更換冷卻塔填(tián)料、增加1台冷卻塔等措施(shī),循環冷卻水量達(dá)800m3/h。3套(tào)600m3/h循環水(shuǐ)分別(bié)供應餘熱(rè)發電、淨化工段間(jiān)冷器和幹吸工段陽極保護管殼式冷卻器使用。冷卻水排放量由改造前的60m3/h(其中,約20m3/h用於冷卻排(pái)渣滾(gǔn)筒後再排放)降至20m3/h。 

2.1.3 磷銨(ǎn)車間冷卻水 

  改造前磷銨(ǎn)車間磷銨熱風機及料漿循環(huán)泵冷卻水(約10m3/h)直排;水環真空泵、大氣冷凝(níng)器和混合冷凝器的冷卻水順序(xù)重複使用,使用情況見圖1。

 

  在進行水量平衡的基(jī)礎上,提出磷銨車間水回用方(fāng)案,工藝流程見圖(tú)2。

 

  工(gōng)藝要點為:萃取尾氣洗滌水用作過濾工序盤式過濾機二次衝洗水(shuǐ);兩台水環真空泵冷卻水經(jīng)冷(lěng)卻後循環使用;設立循環水站,將大氣冷凝器和混合冷凝(níng)器冷凝水冷卻後循環使用;以熱風機及料漿循環泵冷卻水作為補充水。原磷鉸車間40m3/h的冷卻水全部回用。

2.2 酸性廢水及(jí)酸性含氟廢(fèi)水 

2.2.1 硫酸車間酸性廢水 

  由於含砷量較低(As3+≤10mg/L),用一般的石灰法(fǎ)一次處理即可達標[1]。該車間原有一套稀酸廢水處理設施(shī),改造[2]後(hòu),廢水能達標排放。 

2.2.2 磷肥車間酸性含(hán)氟(fú)廢水 

  該車(chē)間酸性含氟廢水采用兩級石灰中和沉(chén)降工藝。車間生產正常時,廢水經石灰乳一次中和至pH=5-6,固(gù)液分離後,上清液回用於磨礦;車間生產不正(zhèng)常、係統水平衡不了時,廢水處理按兩級石灰中(zhōng)和沉降方式運行(háng),廢(fèi)水可達標排放。 

  該車間廢水處理裝置在運行過程中,存在石灰用量偏高、化灰機及板框壓濾機處理能力偏小等問題[2]。目前,將廢水(shuǐ)與礦粉混合後直接回用於磨礦,經過五個多月(yuè)的(de)運(yùn)行,並未影響磨礦係統設備。這樣可(kě)降低(dī)運行(háng)費用,做到廢水封閉循環。 

2.2.3 磷銨車間酸性含氟廢水 

  原計劃將萃取尾氣洗滌水納入(rù)磷肥生產車間廢水處理係(xì)統一並處理,但(dàn)其水量超過(guò)磨礦工序(xù)的需要,故將(jiāng)萃(cuì)取尾氣洗滌水用作過濾工序(xù)盤式過濾機二次(cì)洗水。

3 技(jì)術經濟(jì)分(fèn)析

3.1 經濟分析 

  全(quán)廠廢水處理(lǐ)或回用設施運行費用見表2。從(cóng)表2可以看出,由於項目的實施節約了大量的(de)水,節約的水費除抵去(qù)廢水處理或回用設施運(yùn)行費用及排(pái)汙費和農賠金外,每年還節餘28.13萬元(yuán),經濟(jì)效益顯著。

表2 運(yùn)行費用計算(suàn)
 

名稱

硫酸車間(jiān)

磷肥(féi)車間

磷銨車間

小計

固定資產總值(zhí)/萬元(yuán)

124.6

64.5

41.9

231.0

節約新水量/(萬t·a-1

28.8

1.80

32.0

62.6

電(diàn)費/(萬元·a-1

23.85

0.72

13.32

38.89

藥劑費/(萬元·a-1

1.8

0

0

1.8

其它(折舊費等)/(萬元·a-1

14.64

7.39

5.75

27.78

節約水費/(萬(wàn)元·a-1

28.8

1.8

32.0

62.6

減(jiǎn)少(shǎo)排汙費/(萬元·a-1

 

 

 

24.0

減少農賠金(jīn)/(萬元·a-1

 

 

 

10.0

所節約費用/(萬元·a-1

 

 

 

28.13


3.2 環境效(xiào)益 

  全廠廢水(shuǐ)處理或回用設施實施前後水汙染物減少量見表(biǎo)3。

表3 全廠水汙染物減少量
 

名(míng)稱

硫酸車間

磷肥車間

磷銨車間

小計(jì)

SS/(t·a-1)

583.2

115.2

259.2

957.6

F-/(t·a-1)

 

72.0

116.4

188.4

PO43-(t·a-1)

 

 

8.64

8.64


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