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13345262695在建本汙水處理工程前,在(zài)“七五”期間,該廠的6.6kg/a阿黴素工程曾建有一套60m3/d規模(mó)的汙水處理裝置,其處理方法為:臭氧氧化-生物接觸氧化法。在實際運行中,裝置好氧(yǎng)生化部分已無餘量,臭氧氧化解毒處理部分還尚有每天處理能力十幾m3汙水的餘量。由於該廠(chǎng)“八五”項目:500kg/a妥布黴素、10kg/a絲裂黴素、1 000kg/a阿佛菌素工程的相繼建設,有關專家和省、地、市環保部門建議:在新廠區應綜合規劃,幾個項目的汙水進行集中統一治理。經與(yǔ)廠方反複(fù)研究,總結(jié)阿黴素工程汙水處理的成功經驗,決定利用阿黴素工程汙水處理站的餘量處理設施,再設計一套處理汙水量為240m3/d,處理CODCr進量為(wéi)2 500kg/d的汙水處理裝置。
根(gēn)據該廠生產工藝特點和水質情況,對於各股汙水進行仔細分析和計算,為了使(shǐ)生化處理(lǐ)係統能順利運行及降低基建投資,本設計采用如下預處理措施:(1)用臭氧氧化法預處理絲裂黴素汙水,使抗生素的環狀母體結構斷裂。(2)用生物水解工藝預處理混合汙水,使鋼製厭氧反應器容積減少,以降低基建投資。
2 汙水處理工藝流程
汙水(shuǐ)處理流程(chéng)見圖1。
為使厭氧反應器工作效率較(jiào)佳和穩(wěn)定,本設計在水解反應(yīng)池的(de)進(jìn)口處設有蒸汽加溫措施,溫度自動控製在35±2℃,並還設有溫度指示和報警裝(zhuāng)置。
生化處理的沉(chén)澱汙泥和氣浮淨水器的浮渣均經高速離心(xīn)機處理後運出作農肥(féi)。
厭氧處理所產生的沼氣,根(gēn)據有關資料計算,每天(tiān)約1 025m3,本(běn)設計設(shè)有(yǒu)200m3氣櫃1台,經水封罐後,送到鍋爐房作輔助燃料之(zhī)用。
3 主要(yào)處理構築物和設備設計參數
為使池中有較高(gāo)的厭氧微生物存在,以將進水中顆粒物(wù)質和(hé)膠體物質迅速截留和吸(xī)附,在此池中放(fàng)置(zhì)了半軟性組合填(tián)料。汙水停(tíng)留時(shí)間為8h。
3.2 旋流式浮騰厭氧反應器
本設備是我院研究開發的專利產品,圓形鋼結構,共2台,其尺寸為:φ6m×13.2m。該設備采用水輪式可調配水器進行布水,反應器內設有可靠的三相(xiàng)分離器和充填浮騰生(shēng)化填料及增設浮渣排放口,使反應(yīng)器內的汙水、汙泥和浮騰填料充分流化,促(cù)進有機物與微生物的接(jiē)觸,縮短了係統的啟動時間(jiān),提高了汙(wū)水消化效率(lǜ)。具(jù)有結構合理(lǐ),占地麵積(jī)小,操作簡便,對汙水濃(nóng)度變化適應性強的特點,是(shì)一種高效、節能、高濃(nóng)度的有機汙水厭氧生化處(chù)理設備。考慮到本廠汙水的複雜性,本(běn)設(shè)備的汙水總停留時間為2.7d,CODCr容積負荷為3.32kgCODCr/(m3.d)。
3.3 生物(wù)接(jiē)觸氧(yǎng)化(huà)池
為了使池中有較高的好氧活性汙泥濃度,並使之去除CODCr效果(guǒ)穩定,在此池中放置(zhì)彈性(xìng)立體填料。本池采用二段法,第一段接觸氧化池與第二段接(jiē)觸氧化(huà)池容積之比為2.5∶1,總停留時間為17.85h,CODCr容積負荷為1.5kgCODCr/(m3.d)。
3.4 氣浮淨水(shuǐ)器
本(běn)設計選用組合(hé)式氣(qì)浮淨水設備,由混合反應部(bù)分、氣浮分離部分(含清水箱)、溶氣水製備係統、刮渣部分(fèn)、電(diàn)控部分組成。該設備為鋼結構,外(wài)形尺寸(cùn)為:L×B×H=3.5m×2.55m×2.4m,處理汙水量為(wéi)15m3/h。實際廠方購買了(le)1台處理汙水量(liàng)為10m3/h的氣浮設備。
4 實際治(zhì)理效果
根據浙江海門製藥廠所提供1996年12月~1998年3月份(fèn)的監測記錄表,在進水量為10m3/h,水溫35℃~36℃的情況下,各處理構築物的(de)CODCr指標采(cǎi)用加權(quán)平均法進行(háng)整理,其結果詳見表(biǎo)1。
表1 各處理單元進出水CODCr指標
日期 |
項(xiàng)目 |
厭氧(yǎng)反(fǎn)應器 |
生物接觸(chù)氧化池 |
氣(qì)浮淨水器 |
總去除率/% |
||||||
進水(shuǐ) |
出水(shuǐ) |
去除率/% |
進水 |
出水 |
去除率/% |
進水 |
出水 |
去除率/% |
|||
1996年12月 |
8 772 |
2 197 |
75 |
2 197 |
519 |
76.4 |
519 |
275 |
46.9 |
96.9 |
|
1997年1月 |
9 502 |
2 264 |
76.2 |
2 264 |
521 |
77 |
521 |
287 |
44.9 |
97 |
|
1997年2月 |
9 481 |
2 317 |
75.6 |
2 317 |
531 |
77.1 |
531 |
291 |
45.2 |
96.9 |
|
1997年3月(yuè) |
9 398 |
2 319 |
75.3 |
2 319 |
525 |
77.4 |
525 |
285 |
45.7 |
97 |
|
1997年4月 |
9 656 |
2 019 |
79.1 |
2 019 |
498 |
75.3 |
498 |
284 |
43 |
97 |
|
1997年5月(yuè) |
10 072 |
2 039 |
79.8 |
2 039 |
495 |
75.7 |
495 |
288 |
41.8 |
97.1 |
|
1997年6月 |
10 017 |
2 017 |
79.9 |
2 017 |
495 |
75.4 |
495 |
267 |
46.1 |
97.3 |
|
1997年7月 |
9 061 |
2 150 |
76.3 |
2 150 |
486 |
77.4 |
486 |
278 |
42.8 |
96.9 |
|
1997年8月 |
9 858 |
2 452 |
75.1 |
2 452 |
510 |
79.2 |
510 |
293 |
42.7 |
97 |
|
1997年9月 |
10 165 |
2 280 |
77.6 |
2 280 |
483 |
78.8 |
483 |
282 |
41.6 |
97.2 |
|
1997年10月(yuè) |
9 377 |
2 139 |
77.2 |
2 139 |
478 |
77.7 |
478 |
282 |
41 |
97 |
|
1997年11月 |
9 110 |
2 107 |
76.9 |
2 107 |
493 |
76.6 |
493 |
290 |
41.2 |
96.8 |
|
1997年12月 |
9 134 |
2 095 |
77.1 |
2 095 |
490 |
76.6 |
490 |
288 |
41.2 |
96.9 |
|
1998年1月 |
9 176 |
2 073 |
77.4 |
2 073 |
487 |
76.5 |
487 |
281 |
42.3 |
96.9 |
|
1998年2月 |
8 856 |
2 079 |
76.5 |
2 079 |
489 |
76.5 |
489 |
286 |
41.5 |
96.8 |
|
1998年3月 |
8 752 |
2 082 |
76.2 |
2 082 |
490 |
76.5 |
490 |
289 |
41 |
96.7 |
注:表中CODCr單位以mg/L計。
5 環境效益
浙江省台州市(shì)環境監測中心站曾在1996年12月16、17、18日和1997年6月16、17日,在各(gè)處理單元進出口處,每日取4個水樣進行分析(xī),在(zài)該項目竣工驗收監測報告中結論為(wéi):浙江海門製(zhì)藥廠日處理240m3汙水(shuǐ)處理(lǐ)站投入運行後,使該廠生(shēng)化製藥廢水對椒江水環境(jìng)質量的汙染問題有了根(gēn)本性的解決。經過汙水站處理後廢水CODCr濃(nóng)度從8 163mg/L降低至202.5mg/L,總去除率達97.5%;廢水BOD5濃度從(cóng)2 344mg/L降(jiàng)至78.5mg/L,總去除(chú)率為96.6%;pH從5.54~10.10經處理後為(wéi)7.56~8.32;總排汙口廢水CODCr濃度均值為208.8mg/L,出水pH範圍在7.82~8.06之間,該廢水(shuǐ)CODCr、pH符合《汙水綜合排放(fàng)標準》中的生化製藥新擴改二級標準,同時也達到工程設計要求(qiú)。
6 經驗和(hé)教訓
(2)本(běn)設計好氧曝氣係統中(zhōng),雖對可變孔曝氣器的風阻留有充分的風壓(yā),但在池底的風管未完全連成環狀,在開車時發現曝氣器出氣不均勻現象(xiàng),經過(guò)返(fǎn)工改造,才得以消除。
(3)本設計設有發酵倒罐液貯存池,實際上廠方沒有(yǒu)將此池利用起來(lái),發酵車間(jiān)若發生倒罐,其廢液就近排入下水道,這樣汙水的pH值和CODCr濃度變化較大。原設計沒有設調節pH值的設備,在實際運行中不(bú)得不(bú)在汙(wū)水集水池(chí)中加堿調整pH值來滿足微生物最佳生長的pH範圍,以促使(shǐ)生化(huà)處理順利進行。
(4)對於厭氧反應器的(de)菌種問題,應盡可能用厭氧汙泥進(jìn)行接種。本工程在1996年4月下旬采用杭(háng)州農藥廠汙水的(de)好氧幹汙泥進行接種,最終未獲成功。於1996年9月下旬再投加20t杭州燈塔養(yǎng)殖(zhí)場厭氧濕汙泥,才順利開車成功。但其中一(yī)台(tái)反應器無接(jiē)種汙泥加入,隻得靠另一台反應器出水中的剩餘汙泥回流,致使(shǐ)這台反應(yīng)器至(zhì)今還(hái)沒有達到最佳狀態。若這兩台反(fǎn)應器均達到最佳狀態(tài),CODCr總去(qù)除率可望進(jìn)一步提高。
(5)本工程原設計中(zhōng)設有汙泥處理設備,廠方實際沒(méi)有購買。實踐證明:本(běn)工程汙水處理係統(tǒng)停留時間長,汙泥(ní)自身消化掉,無汙泥(ní)排放。
(6)原設計中設有沼氣(qì)回收利用係(xì)統,此(cǐ)係統沒有上馬,沼氣隻得放空(kōng)焚燒,白白浪費能量。廠方對該工程日常運行費用核算,處理每m3汙水費用為3.32元(包括混凝劑費、電費、蒸汽費和人工費(fèi))。若將沼氣利用起來,可以(yǐ)降低日常運行費用。
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