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行業動(dòng)態
厭氧-好氧-氣浮法處理(lǐ)抗生素汙水
時間:2017-06-08瀏覽量:349
1 汙(wū)水處(chù)理工程簡介

  在建本汙水處理工程前,在(zài)“七五”期間,該廠的6.6kg/a阿黴素工程曾建有一套60m3/d規模(mó)的汙水處理裝置,其處理方法為:臭氧氧化-生物接觸氧化法。在實際運行中,裝置好氧(yǎng)生化部分已無餘量,臭氧氧化解毒處理部分還尚有每天處理能力十幾m3汙水的餘量。由於該廠(chǎng)“八五”項目:500kg/a妥布黴素、10kg/a絲裂黴素、1 000kg/a阿佛菌素工程的相繼建設,有關專家和省、地、市環保部門建議:在新廠區應綜合規劃,幾個項目的汙水進行集中統一治理。經與(yǔ)廠方反複(fù)研究,總結(jié)阿黴素工程汙水處理的成功經驗,決定利用阿黴素工程汙水處理站的餘量處理設施,再設計一套處理汙水量為240m3/d,處理CODCr進量為(wéi)2 500kg/d的汙水處理裝置。 

  根(gēn)據該廠生產工藝特點和水質情況,對於各股汙水進行仔細分析和計算,為了使(shǐ)生化處理(lǐ)係統能順利運行及降低基建投資,本設計采用如下預處理措施:(1)用臭氧氧化法預處理絲裂黴素汙水,使抗生素的環狀母體結構斷裂。(2)用生物水解工藝預處理混合汙水,使鋼製厭氧反應器容積減少,以降低基建投資。

2 汙水處理工藝流程

  汙水(shuǐ)處理流程(chéng)見圖1。

  絲裂黴素車間汙水用泵送至已建的(de)阿黴素汙(wū)水處理站(zhàn)臭氧氧化塔處理,經處理的汙水與妥布黴素等車間的(de)汙水一道自流入汙水(shuǐ)集水池,平均每月1.2批(pī),每批28t的(de)發酵倒罐液由工藝物料泵送至(zhì)設在集水池頂上(shàng)的倒罐液貯存(cún)池(chí),經自然沉澱的(de)上清液慢慢(màn)加入汙水集水池中,沉澱物用泵送到汙泥濃縮塔,再(zài)經高速離(lí)心分離機處理,此泥餅可回收做複合飼料或作(zuò)農肥,濾液返回到汙水集水池,此池中的(de)汙水由潛汙泵送到汙水(shuǐ)調(diào)節池。由於各車間的汙水排放不均勻,所以潛汙泵開停隻得由集水池中的高低水位來(lái)控製(即高水位時(shí)開泵,低水位時停泵)。汙水(shuǐ)調節池容積設有1天之設計水量,以利於水質均化。汙水(shuǐ)調節池(chí)出水自流入(rù)本池下麵的生物水解反(fǎn)應池,在此池中(zhōng)裝有半軟性組合(hé)填料,在厭氧菌的作(zuò)用下,能將較複雜的有機物分解為小(xiǎo)分子化合物。經生物水解反應池處理的汙水,用汙水泵均勻地將水送到旋流式浮騰厭氧反應(yīng)器處理。厭(yàn)氧反應器出水再自(zì)流到菌液分離池、預曝氣池、生物接觸氧化池(chí)及氣浮淨水器處理。為控製生(shēng)物接觸氧化池的進水濃度,從而保證處理的汙水達標(biāo)排放,本設(shè)計特設清下水集水池1座,用泵將清下水送往預曝氣(qì)池。 

  為使厭氧反應器工作效率較(jiào)佳和穩(wěn)定,本設計在水解反應(yīng)池的(de)進(jìn)口處設有蒸汽加溫措施,溫度自動控製在35±2℃,並還設有溫度指示和報警裝(zhuāng)置。 

  生化處理的沉(chén)澱汙泥和氣浮淨水器的浮渣均經高速離心(xīn)機處理後運出作農肥(féi)。 

  厭氧處理所產生的沼氣,根(gēn)據有關資料計算,每天(tiān)約1 025m3,本(běn)設計設(shè)有(yǒu)200m3氣櫃1台,經水封罐後,送到鍋爐房作輔助燃料之(zhī)用。

3 主要(yào)處理構築物和設備設計參數

3.1 生物水解反應池 

  為使池中有較高(gāo)的厭氧微生物存在,以將進水中顆粒物(wù)質和(hé)膠體物質迅速截留和吸(xī)附,在此池中放(fàng)置(zhì)了半軟性組合填(tián)料。汙水停(tíng)留時(shí)間為8h。

3.2 旋流式浮騰厭氧反應器 

  本設備是我院研究開發的專利產品,圓形鋼結構,共2台,其尺寸為:φ6m×13.2m。該設備采用水輪式可調配水器進行布水,反應器內設有可靠的三相(xiàng)分離器和充填浮騰生(shēng)化填料及增設浮渣排放口,使反應(yīng)器內的汙水、汙泥和浮騰填料充分流化,促(cù)進有機物與微生物的接(jiē)觸,縮短了係統的啟動時間(jiān),提高了汙(wū)水消化效率(lǜ)。具(jù)有結構合理(lǐ),占地麵積(jī)小,操作簡便,對汙水濃(nóng)度變化適應性強的特點,是(shì)一種高效、節能、高濃(nóng)度的有機汙水厭氧生化處(chù)理設備。考慮到本廠汙水的複雜性,本(běn)設(shè)備的汙水總停留時間為2.7d,CODCr容積負荷為3.32kgCODCr/(m3.d)。 

3.3 生物(wù)接(jiē)觸氧(yǎng)化(huà)池 

  為了使池中有較高的好氧活性汙泥濃度,並使之去除CODCr效果(guǒ)穩定,在此池中放置(zhì)彈性(xìng)立體填料。本池采用二段法,第一段接觸氧化池與第二段接(jiē)觸氧化(huà)池容積之比為2.5∶1,總停留時間為17.85h,CODCr容積負荷為1.5kgCODCr/(m3.d)。 

3.4 氣浮淨水(shuǐ)器 

  本(běn)設計選用組合(hé)式氣(qì)浮淨水設備,由混合反應部(bù)分、氣浮分離部分(含清水箱)、溶氣水製備係統、刮渣部分(fèn)、電(diàn)控部分組成。該設備為鋼結構,外(wài)形尺寸(cùn)為:L×B×H=3.5m×2.55m×2.4m,處理汙水量為(wéi)15m3/h。實際廠方購買了(le)1台處理汙水量(liàng)為10m3/h的氣浮設備。

4 實際治(zhì)理效果

  根據浙江海門製藥廠所提供1996年12月~1998年3月份(fèn)的監測記錄表,在進水量為10m3/h,水溫35℃~36℃的情況下,各處理構築物的(de)CODCr指標采(cǎi)用加權(quán)平均法進行(háng)整理,其結果詳見表(biǎo)1。

表1 各處理單元進出水CODCr指標

日期

項(xiàng)目

厭氧(yǎng)反(fǎn)應器

生物接觸(chù)氧化池

氣(qì)浮淨水器

總去除率/%

進水(shuǐ)

出水(shuǐ)

去除率/%

進水

出水

去除率/%

進水

出水

去除率/%

1996年12月

8 772

2 197

75 

2 197

519

76.4

519

275

46.9

96.9

1997年1月

9 502

2 264

76.2

2 264

521

77 

521

287

44.9

97 

1997年2月

9 481

2 317

75.6

2 317

531

77.1

531

291

45.2

96.9

1997年3月(yuè)

9 398

2 319

75.3

2 319

525

77.4

525

285

45.7

97 

1997年4月

9 656

2 019

79.1

2 019

498

75.3

498

284

43 

97 

1997年5月(yuè)

 10 072 

2 039

79.8

2 039

495

75.7

495

288

41.8

97.1

1997年6月

 10 017 

2 017

79.9

2 017

495

75.4

495

267

46.1

97.3

1997年7月

9 061

2 150

76.3

2 150

486

77.4

486

278

42.8

96.9

1997年8月

9 858

2 452

75.1

2 452

510

79.2

510

293

42.7

97 

1997年9月

 10 165 

2 280

77.6

2 280

483

78.8

483

282

41.6

97.2

1997年10月(yuè)

9 377

2 139

77.2

2 139

478

77.7

478

282

41 

97 

1997年11月

9 110

2 107

76.9

2 107

493

76.6

493

290

41.2

96.8

1997年12月

9 134

2 095

77.1

2 095

490

76.6

490

288

41.2

96.9

1998年1月

9 176

2 073

77.4

2 073

487

76.5

487

281

42.3

96.9

1998年2月

8 856

2 079

76.5

2 079

489

76.5

489

286

41.5

96.8

1998年3月

8 752

2 082

76.2

2 082

490

76.5

490

289

41 

96.7


注:表中CODCr單位以mg/L計。 

5 環境效益

  浙江省台州市(shì)環境監測中心站曾在1996年12月16、17、18日和1997年6月16、17日,在各(gè)處理單元進出口處,每日取4個水樣進行分析(xī),在(zài)該項目竣工驗收監測報告中結論為(wéi):浙江海門製(zhì)藥廠日處理240m3汙水(shuǐ)處理(lǐ)站投入運行後,使該廠生(shēng)化製藥廢水對椒江水環境(jìng)質量的汙染問題有了根(gēn)本性的解決。經過汙水站處理後廢水CODCr濃(nóng)度從8 163mg/L降低至202.5mg/L,總去除率達97.5%;廢水BOD5濃度從(cóng)2 344mg/L降(jiàng)至78.5mg/L,總去除(chú)率為96.6%;pH從5.54~10.10經處理後為(wéi)7.56~8.32;總排汙口廢水CODCr濃度均值為208.8mg/L,出水pH範圍在7.82~8.06之間,該廢水(shuǐ)CODCr、pH符合《汙水綜合排放(fàng)標準》中的生化製藥新擴改二級標準,同時也達到工程設計要求(qiú)。

6 經驗和(hé)教訓

  (1)原廠區管道設有高(gāo)濃度汙水和生產廢水管道(dào)係統,由於(yú)車間排水比較混亂和施工中存在一些問(wèn)題,發現生產廢水管道(dào)係統與高濃(nóng)度汙水管道中的水質相差無幾,這樣生物接(jiē)觸氧(yǎng)化池進(jìn)水無生產廢水稀(xī)釋,進水CODCr指標顯然偏高,影響好氧微生物繁殖。 

  (2)本(běn)設計好氧曝氣係統中(zhōng),雖對可變孔曝氣器的風阻留有充分的風壓(yā),但在池底的風管未完全連成環狀,在開車時發現曝氣器出氣不均勻現象(xiàng),經過(guò)返(fǎn)工改造,才得以消除。 

  (3)本設計設有發酵倒罐液貯存池,實際上廠方沒有(yǒu)將此池利用起來(lái),發酵車間(jiān)若發生倒罐,其廢液就近排入下水道,這樣汙水的pH值和CODCr濃度變化較大。原設計沒有設調節pH值的設備,在實際運行中不(bú)得不(bú)在汙(wū)水集水池(chí)中加堿調整pH值來滿足微生物最佳生長的pH範圍,以促使(shǐ)生化(huà)處理順利進行。 

  (4)對於厭氧反應器的(de)菌種問題,應盡可能用厭氧汙泥進(jìn)行接種。本工程在1996年4月下旬采用杭(háng)州農藥廠汙水的(de)好氧幹汙泥進行接種,最終未獲成功。於1996年9月下旬再投加20t杭州燈塔養(yǎng)殖(zhí)場厭氧濕汙泥,才順利開車成功。但其中一(yī)台(tái)反應器無接(jiē)種汙泥加入,隻得靠另一台反應器出水中的剩餘汙泥回流,致使(shǐ)這台反應(yīng)器至(zhì)今還(hái)沒有達到最佳狀態。若這兩台反(fǎn)應器均達到最佳狀態(tài),CODCr總去(qù)除率可望進(jìn)一步提高。 

  (5)本工程原設計中(zhōng)設有汙泥處理設備,廠方實際沒(méi)有購買。實踐證明:本(běn)工程汙水處理係統(tǒng)停留時間長,汙泥(ní)自身消化掉,無汙泥(ní)排放。 

  (6)原設計中設有沼氣(qì)回收利用係(xì)統,此(cǐ)係統沒有上馬,沼氣隻得放空(kōng)焚燒,白白浪費能量。廠方對該工程日常運行費用核算,處理每m3汙水費用為3.32元(包括混凝劑費、電費、蒸汽費和人工費(fèi))。若將沼氣利用起來,可以(yǐ)降低日常運行費用。
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