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13345262695物化—生物接觸氧化工藝處理(lǐ)釀造廢水
時(shí)間:2017-06-08瀏覽量:358
1 廢水處理流程
1.1 工(gōng)藝流程的(de)確定
根(gēn)據釀造廢水的特點,主要的汙染指(zhǐ)標為CODcr、BOD5和色度等,由於BOD5/CODcr(=0.66)值較高,所以適宜采用(yòng)以生(shēng)化為主的處理工藝。釀造廢水中的色度基本是以有機狀細小微粒懸浮於廢水中而形成的,為了減輕生化處理的負擔,保證(zhèng)廢水(shuǐ)達標排放,因此在生化的前麵增加一級物化處理單元(yuán),以降低廢水(shuǐ)中的大部分色度和部分CODcr、BOD5。
生化處理部分(fèn)可采用多種方式:如普通活性汙泥法、接觸氧化法、SBR法等。因接觸氧(yǎng)化法具有流程簡單,抗衝擊性能(néng)好,操作運行穩定、方(fāng)便,成為丝瓜APP网站(men)的(de)首選工藝。
1.2 處理(lǐ)流程簡(jiǎn)述
廢水工藝流程(chéng)見(jiàn)圖1。釀造廢水首先(xiān)經粗、細格柵攔截(jié)雜物(wù)後進人預曝氣調節池,待藥劑與廢(fèi)水(shuǐ)充分混合反應後由汙水泵(bèng)提升進入初沉(chén)池進行固液分離,出水進人生物接觸氧化池,廢水中的有機物經微生物氧化分解後(hòu)進人二沉地進行泥水分離,二沉池出水經微珠(zhū)過濾器過濾(lǜ)後出水直接排放。
1.3 汙泥處理及處置
因合肥深華釀造公司地理位置(zhì)的特殊性,汙水站附近有一200m2燃煤堆放場,初沉池和二沉(chén)池汙泥定期直(zhí)接用(yòng)軟管排(pái)至燃煤堆放場,拌煤後送(sòng)鍋爐焚(fén)燒,有效解決了汙(wū)泥的出路問(wèn)題。
2 主要建、構築物(wù)及設計參數
2.1 預(yù)曝氣調節池
采用地下磚砼結構,停留時間(jiān)20h,內采(cǎi)用穿孔管進行預曝氣,氣水比為3:1[1]。
2.2 初沉池
采(cǎi)用豎流式鋼製結構,1座。表麵負荷為0.8m3/(m2.h),停留時間(jiān)2.5h。
2.3 接觸氧化池
1座,鋼製。曝氣時間12h,氣水比為(wéi)20:1,設計(jì)容積負荷1kgBOD5/(m3.d)。內置半軟(ruǎn)性分枝式填料,填(tián)料高度為2m。池底安裝45隻WKB215微孔曝氣頭,空氣(qì)管(guǎn)采用複合PVC管。
2.4 二沉(chén)池
采用豎流式鋼製結構,1座。表麵負荷(hé)為0.8m3/(m2.h)停留(liú)時間為2.5b。
2.5 清水池
鋼製,1座,與二沉池共壁結構。有效容積5m3,內設(shè)液位控製器一套。
2.6 過濾器
2座,鋼製。內裝微珠濾料,濾速V=10m/h,工作周(zhōu)期12h,濾後(hòu)水SS≤15mg/L。
2.7 風機房、控製室
合建(jiàn)在一幢(zhuàng)建築內。內設(shè)可編程序控製器(qì)一套及3L13XD羅茨風機2台(1用1備,N=2.2kw)。
3 處理效果和工程(chéng)經濟指標
3.1 處理效果
該工程於1999年6月份動工,7月份建成並試(shì)運轉,同年11月份順利通過合肥市環境監測站竣工驗收監測。各主體操作單元處理效果見(jiàn)表1。
該工程於1999年6月份動工,7月份建成並試(shì)運轉,同年11月份順利通過合肥市環境監測站竣工驗收監測。各主體操作單元處理效果見(jiàn)表1。
表1 處理效果(汙染物濃度為平均濃度)
序號 |
項(xiàng)目 |
CODcr/(mg.L-1) |
色度/倍 |
SS/(mg.L-1) |
pH |
1 |
進水口 |
1226 |
500 |
168 |
6.13 |
2 |
衩沉池出水 |
903 |
80 |
65.2 |
6.10 |
3 |
二(èr)沉池出水 |
114 |
25 |
74.7 |
6.98 |
4 |
過濾器出水 |
108 |
20 |
5.6 |
6.94 |
3.2 工程經濟指標
整個工程(chéng)總投資35.60萬元,噸水(shuǐ)直接運(yùn)行費用為1.74元/m3。(包括電費、藥劑費和人員工資,不含構築物折舊費)
整個工程(chéng)總投資35.60萬元,噸水(shuǐ)直接運(yùn)行費用為1.74元/m3。(包括電費、藥劑費和人員工資,不含構築物折舊費)
4 經驗與討論
4.1 本工程建成初期僅采用粗(cū)格(gé)柵一道,但車間(jiān)排水(shuǐ)塑料袋等雜物較多,運行中經常阻(zǔ)塞水泵,後在粗格柵後增添細格同一道,有(yǒu)效解決(jué)了泵(bèng)的堵塞問題。
4.2 曝氣調節池設計合理(調節時間為20h),可以(yǐ)較好(hǎo)地均勻水質、調節水量,避免衝擊負荷的出現,為後段處理提供(gòng)了可(kě)靠保障。
4.3 應嚴格控製絮(xù)凝劑反應條件:在調節池內投加石灰(huī)乳液,調整廢水pH9~10,以(yǐ)改善混凝條件,有利(lì)於絮體形(xíng)成,再通過泵前投藥方式使廢水與藥劑混合反應。調試初期,僅加入F4SO4單一絮(xù)凝劑,發現初沉池內礬(fán)花細小,且投藥量大(dà)(達300mg/L),色黃,不易沉降,出水SS在300mg/L左右(yòu),增加了處理成本;後增(zēng)添助凝(níng)劑(jì)PAM(投藥量1mg/L),FeSO4投藥量降為180mg/L,礬花大易沉且色變清[2]。
4.4 因廢水含鹽量較高,調試中根據食鹽量濃度大小,分為四個階(jiē)段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)對生物接觸氧化池進行掛膜馴化。先將廢水稀釋至含鹽量為0.5%的濃度,投加生活汙(wū)泥(ní),20d後掛膜成熟,再依次提高廢水濃度,每7d為一個周期,40d後按正常排水(shuǐ)水質滿負荷投入運行。從丝瓜APP网站後期監測結果表明:其出水CODcr濃度一直在98.3~131mg/L之間,效果穩(wěn)定。
4.5 過(guò)濾器作為把關單元可有效(xiào)截留二沉池(chí)帶出的細碎老化汙泥(去除率可達(dá)99%以上),對水質的穩定達標排放是有必要的。
4.2 曝氣調節池設計合理(調節時間為20h),可以(yǐ)較好(hǎo)地均勻水質、調節水量,避免衝擊負荷的出現,為後段處理提供(gòng)了可(kě)靠保障。
4.3 應嚴格控製絮(xù)凝劑反應條件:在調節池內投加石灰(huī)乳液,調整廢水pH9~10,以(yǐ)改善混凝條件,有利(lì)於絮體形(xíng)成,再通過泵前投藥方式使廢水與藥劑混合反應。調試初期,僅加入F4SO4單一絮(xù)凝劑,發現初沉池內礬(fán)花細小,且投藥量大(dà)(達300mg/L),色黃,不易沉降,出水SS在300mg/L左右(yòu),增加了處理成本;後增(zēng)添助凝(níng)劑(jì)PAM(投藥量1mg/L),FeSO4投藥量降為180mg/L,礬花大易沉且色變清[2]。
4.4 因廢水含鹽量較高,調試中根據食鹽量濃度大小,分為四個階(jiē)段(0.5%,1.0%,1.25%,1.5%)對生物接觸氧化池進行掛膜馴化。先將廢水稀釋至含鹽量為0.5%的濃度,投加生活汙(wū)泥(ní),20d後掛膜成熟,再依次提高廢水濃度,每7d為一個周期,40d後按正常排水(shuǐ)水質滿負荷投入運行。從丝瓜APP网站後期監測結果表明:其出水CODcr濃度一直在98.3~131mg/L之間,效果穩(wěn)定。
4.5 過(guò)濾器作為把關單元可有效(xiào)截留二沉池(chí)帶出的細碎老化汙泥(去除率可達(dá)99%以上),對水質的穩定達標排放是有必要的。
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