歡迎(yíng)來到諸城市博宇環保設備有限公(gōng)司網站

諸城市博宇環保設備有限公司

專業(yè)製造汙水處(chù)理設備

思而後行,持續創新,打造更好品質

谘詢熱線(xiàn)

13345262695

行業動態
低氧-好(hǎo)氧兩(liǎng)段工藝處理(lǐ)慶大黴素廢水
時間:2017-06-20瀏覽量:355
 山東省泰安市某製藥廠是一(yī)個(gè)生(shēng)產慶大(dà)黴素的中外合資企業,該廠排放的廢水具有流量小(xiǎo)、CODCr和SS濃度高、有抗菌性等特點。采用(yòng)低氧—好氧工(gōng)藝處理(lǐ)該廠廢水經過好個月的調試運(yùn)行,取得了成功,處理後各項指標均(jun1)穩定,處理水與低汙染廢水混合後排放符合(hé)《汙水綜(zōng)合排放標(biāo)準》製藥行業二級標準GB 8978—88。 

1.1 廢水水質、水量 

  該廠排放廢水中含有大量菌絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標均很高。 

  設(shè)計處理水量:慶大黴素廢水為(wéi)51m3/d,其他(tā)廢水20m3/h。慶大(dà)黴素廢水主要汙(wū)染指標(biāo)為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢水處理工藝流程 

  廢(fèi)水(shuǐ)處理工藝流程如圖1。廢水經格柵後進入(rù)曝氣調節池,經低氧(yǎng)處理後由泵提升進入初沉池中,出水進入生物接觸氧化池,其出(chū)水與低汙(wū)染廢水混合(hé)經二(èr)沉池泥水分離後(hòu)排放。初(chū)沉池、二沉池剩餘汙泥經濃縮後由板框壓濾成泥餅(bǐng)焚燒。汙水(shuǐ)由泵一次提(tí)升後,其餘為重力出流。

 

1.3 主要構築物 

  主要構築物及工(gōng)藝(yì)參數(shù)見表1。
 
表1 主要(yào)構築物和設備的工藝參數
 

構築物

規格型號

設計(jì)及運行參(cān)數

數量

曝(pù)氣調(diào)節池(chí)(第一段低氧活性汙泥池)

鋼筋混凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣(qì)時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率80% COD容積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼(gāng)筋混凝土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱時間7.5h

1座

生物接(jiē)觸氧化(huà)池(第二段好氧池)

鋼(gāng)筋混凝土 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二沉池

鋼筋混凝土 
4m×2m×3.7m(合建)

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙螺旋曝氣器

YX420型

 

12隻

汙水泵

IS50-32-200型

1用1備

2台

較茨鼓風機

L32-15/0.35型

1用1備

2台

板框壓濾機(jī)

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1台

2 設(shè)計(jì)特點

  ① 利(lì)用曝氣調節池作為第一段低氧活性汙泥池,這是(shì)本設計的創新(xīn)。曝氣調節池兼有貯存(cún)、調節、勻化和低氧生物(wù)處理多(duō)種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。 

  ② 第二段生物好氧處理池為生物接觸氧化池,該生物膜法具有操作管理方便、可靠、汙泥產量少、處理效果穩定等優點。 

  ③ 曝氣調節池回流汙泥由初沉池重力(lì)回流,不需另設動力設備。

3 調試運轉

3.1培菌、馴化 

  ① 培(péi)菌(jun1)過程 

  取肉聯廠(chǎng)二沉(chén)池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥(ní),加適量(liàng)慶大黴素廢水、糞便水(shuǐ)及其他水等(děng)配製後(混合液CODCr在1 000 mg/L左右)進行悶曝,每天排走過量上清(qīng)液,補充微生物繁殖生長所需要的營養物質,此過程經10d左右結束。 

  ② 生物接觸氧(yǎng)化池掛膜過程 

  將調節池培養成熟的汙泥加入生物接觸氧化池中悶曝,定期排走上清液(yè),15d左右填料上的生物膜生長較好。 

  ③ 馴化運行過程 

  培菌結束後開始馴化運行,此過程經3個多月、分兩個階段進行。 

  低負(fù)荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況 

  調試運行期間水溫(wēn)為14~25℃。低負荷運(yùn)行的進水CODCr為9668mg/L,第一段處(chù)理後出水CODCr為5751mg/L,去除(chú)率為40.5%;第二(èr)段處理後出水CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行(háng)結果表明:當慶大黴(méi)素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均(jun1)為20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第一段低氧處理後,出水(shuǐ)CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去(qù)除率為(wéi)4.1%;經二段好氧處理後的最(zuì)終出水CODCr為1514mg/L,總去除(chú)率(lǜ)為92.5%;SS為(wéi)276mg/L,總去除率為96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴素是小單孢菌在含糖蛋白質培養基中發酵代謝的產物,它是一種(zhǒng)殺菌力(lì)較強的廣譜抗菌素,對多種革蘭氏菌均有較強的抗菌作用,培養的細菌主要是(shì)革蘭氏菌,因此需(xū)要較長時間的馴化過程。由於一些突發原因,在兩段微生物相較好的情況下,負荷提高(gāo)過快,結果造成汙泥中毒問(wèn)題(tí),汙泥解體,沉降性(xìng)能很差,通過降低負荷和悶曝(pù)等措(cuò)施使活性汙泥性(xìng)狀(zhuàng)得到了恢複。 

  ② 兩段生物池采(cǎi)用同一供風(fēng)係統供應,調節供氣量(liàng)比較困難,應對低氧曝氣池設(shè)置專(zhuān)一的供氣係統。

5 結論

  ① 低氧—好氧工藝應用於慶大黴素抗生素製(zhì)藥廢水處理是成(chéng)功的,對有機物的處理效果好,容積(jī)負荷高(gāo)。此法可使廢水CODCr由20193mg/L降至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單(dān),運行可靠。 

  ③ 基(jī)建投資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水處理投資占全廠投資總額的(de)2.5%左右,汙水處理成本占慶大黴素產品成本的(de)0.81%。
相關(guān)新聞
13345262695
丝瓜APP网站_丝瓜成版人APP破解版_丝瓜视频网站_丝瓜视频国产免费观看