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低氧-好氧(yǎng)兩段工藝處理慶大黴素廢水
時間(jiān):2017-06-20瀏(liú)覽(lǎn)量:330
 山(shān)東省泰安(ān)市某製藥廠是一(yī)個生產慶大黴素的中外合資企業,該廠排放的廢水具有流量小、CODCr和SS濃度高、有抗菌性等特點。采用低氧—好氧工藝(yì)處理該廠廢水經過好個月的調試運行(háng),取得了成(chéng)功,處理後各項指標均穩定,處理水與低汙染廢水混合後排放符合《汙水(shuǐ)綜合排放標準》製藥行業二級標(biāo)準GB 8978—88。 

1.1 廢水水質、水量 

  該廠排放廢水中含有大量菌(jun1)絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標(biāo)均很高。 

  設計處(chù)理水(shuǐ)量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。 

1.2 廢水處理(lǐ)工(gōng)藝(yì)流程 

  廢水處理工藝流程如圖1。廢水經格柵(shān)後進入曝氣調節池,經低氧處理(lǐ)後由泵提升進入初沉池中,出水進(jìn)入生物接觸(chù)氧化池,其出(chū)水與低汙染廢水混合經二沉(chén)池泥水分離後排放。初沉池、二沉池剩餘汙泥經(jīng)濃縮後由板框壓濾成泥餅焚燒。汙水由(yóu)泵一次提升後,其餘(yú)為重力出流。

 

1.3 主要構築物 

  主要構築(zhù)物及(jí)工藝參數見表1。
 
表1 主要構築物和設備的(de)工藝參數
 

構築物

規格型號

設(shè)計及運行參數

數量

曝氣調節池(第一段低氧活性汙泥池)

鋼(gāng)筋混凝土 
13m×6.5m×3.5m

0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率(lǜ)80% COD容(róng)積負荷7.6KgCODcr/(m3.d)

1座

初沉池

鋼(gāng)筋混凝土 
¢2.5m×8.1m(¢×H)

沉澱(diàn)時(shí)間7.5h

1座

生物接觸氧化池(第二段好氧(yǎng)池)

鋼筋混凝土(tǔ) 
3.8m×3.8m×3.7m

DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜(mó)外的MLSS 4.5g/L 
CODcr容積負荷7.7KgCODcr/(m3.d)

2座

二(èr)沉池

鋼筋混凝土 
4m×2m×3.7m(合建)

深沉時間2.5h

2座

格柵

WGS-500型

 

1台

雙螺旋曝氣器

YX420型

 

12隻

汙水泵

IS50-32-200型

1用(yòng)1備

2台

較茨鼓風機

L32-15/0.35型

1用1備

2台

板框壓濾(lǜ)機

BAS4/320-25型

每周運轉8h

1台

2 設計特點

  ① 利用曝氣調節池作為第一段(duàn)低氧活性(xìng)汙泥池,這是本設計的創新(xīn)。曝氣調節池兼有貯存、調節、勻化和低氧生物處理多種功能,大大降低了基建投資及運轉費用。 

  ② 第二段生物(wù)好氧處理池為生物接觸氧(yǎng)化池,該生(shēng)物膜法具有(yǒu)操作管理方便、可(kě)靠、汙泥產量少、處理效果穩定等優點。 

  ③ 曝氣調節池回(huí)流汙泥(ní)由初沉池重力回流,不需另設動力設備(bèi)。

3 調試運轉

3.1培菌、馴化 

  ① 培(péi)菌過(guò)程 

  取肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適量慶大黴(méi)素廢水、糞(fèn)便水及其他水等配製後(混合液CODCr在1 000 mg/L左右(yòu))進行悶曝,每天排走過量上清液,補充微生物繁殖生長所需要的營養物質(zhì),此過(guò)程經10d左右結束。 

  ② 生(shēng)物接觸氧化(huà)池掛膜過程 

  將調節池培養成熟(shú)的汙(wū)泥加入生物接觸氧化池(chí)中悶(mèn)曝,定期排走上清液(yè),15d左右填料上(shàng)的生物膜生長較好。 

  ③ 馴化運行過程 

  培菌(jun1)結束後開始馴化運行,此過程經3個多月、分兩(liǎng)個階段進行。 

  低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右; 

  中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。 

3.2 運行情況 

  調試運行(háng)期間水溫為14~25℃。低(dī)負荷運行(háng)的進水(shuǐ)CODCr為9668mg/L,第一段處理後(hòu)出水CODCr為5751mg/L,去除(chú)率為40.5%;第二段處理後出水(shuǐ)CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行(háng)結果表明(míng):當慶大黴素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為(wéi)20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第一段低氧處理後,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為(wéi)4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率(lǜ)為(wéi)96.8%。

4 幾點體會

  ① 慶大黴素是小(xiǎo)單孢菌在含糖蛋白質培養基中發酵代謝的產物,它是一種殺菌(jun1)力較強的廣譜抗(kàng)菌素,對多種革蘭氏菌均有較(jiào)強的抗菌作用,培(péi)養(yǎng)的(de)細菌主要是革蘭氏菌,因此需(xū)要較長時間的馴化過程。由於一些突發原因,在兩段微生物相較好的情況下(xià),負荷提高(gāo)過快,結果造成汙泥中毒問題,汙泥解體,沉降性能很差,通過降低負荷和悶曝等措施使(shǐ)活性汙泥性狀得到(dào)了恢複。 

  ② 兩段生物池采用同(tóng)一供風係統供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供(gòng)氣係統(tǒng)。

5 結論(lùn)

  ① 低氧—好氧(yǎng)工藝應用於慶大黴素抗生(shēng)素製藥(yào)廢水處理是成功的,對(duì)有機物的處理效果好,容積(jī)負荷高(gāo)。此法可使廢(fèi)水CODCr由(yóu)20193mg/L降(jiàng)至1514mg/L,去除率達92.5%,SS由9133mg/L降至276mg/L,去除率達96.8%。 
  ② 工藝操作簡單,運行可靠。 

  ③ 基建(jiàn)投資省(515.5元/kgCODCr)。 

  ④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水處理(lǐ)投(tóu)資占全廠(chǎng)投資總額的2.5%左右,汙水處理成本占慶大黴素產品成本的0.81%。
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