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133452626951.1 廢水水質、水量
該廠排放廢水中含有大量菌(jun1)絲體,BOD5、CODCr、SS、色度等指標(biāo)均很高。
設計處(chù)理水(shuǐ)量:慶大黴素廢水為51m3/d,其他廢水20m3/h。慶大黴素廢水主要汙染指標為:CODCr19 000 mg/L,SS10000mg/L,BOD57500mg/L,pH 5.48。
1.2 廢水處理(lǐ)工(gōng)藝(yì)流程
廢水處理工藝流程如圖1。廢水經格柵(shān)後進入曝氣調節池,經低氧處理(lǐ)後由泵提升進入初沉池中,出水進(jìn)入生物接觸(chù)氧化池,其出(chū)水與低汙染廢水混合經二沉(chén)池泥水分離後排放。初沉池、二沉池剩餘汙泥經(jīng)濃縮後由板框壓濾成泥餅焚燒。汙水由(yóu)泵一次提升後,其餘(yú)為重力出流。
主要構築(zhù)物及(jí)工藝參數見表1。
構築物 |
規格型號 |
設(shè)計及運行參數 |
數量 |
曝氣調節池(第一段低氧活性汙泥池) |
鋼(gāng)筋混凝土 |
0<DO<mg/L,曝氣時間50-100hMLSS 10g/L,汙泥回流率(lǜ)80% COD容(róng)積負荷7.6KgCODcr/(m3.d) |
1座 |
初沉池 |
鋼(gāng)筋混凝土 |
沉澱(diàn)時(shí)間7.5h |
1座 |
生物接觸氧化池(第二段好氧(yǎng)池) |
鋼筋混凝土(tǔ) |
DO=2mg/L,曝氣時間48h 膜(mó)外的MLSS 4.5g/L |
2座 |
二(èr)沉池 |
鋼筋混凝土 |
深沉時間2.5h |
2座 |
格柵 |
WGS-500型 |
|
1台 |
雙螺旋曝氣器 |
YX420型 |
|
12隻 |
汙水泵 |
IS50-32-200型 |
1用(yòng)1備 |
2台 |
較茨鼓風機 |
L32-15/0.35型 |
1用1備 |
2台 |
板框壓濾(lǜ)機 |
BAS4/320-25型 |
每周運轉8h |
1台 |
2 設計特點
② 第二段生物(wù)好氧處理池為生物接觸氧(yǎng)化池,該生(shēng)物膜法具有(yǒu)操作管理方便、可(kě)靠、汙泥產量少、處理效果穩定等優點。
③ 曝氣調節池回(huí)流汙泥(ní)由初沉池重力回流,不需另設動力設備(bèi)。
3 調試運轉
① 培(péi)菌過(guò)程
取肉聯廠二沉池剩餘汙泥6 m3作為接種汙泥,加適量慶大黴(méi)素廢水、糞(fèn)便水及其他水等配製後(混合液CODCr在1 000 mg/L左右(yòu))進行悶曝,每天排走過量上清液,補充微生物繁殖生長所需要的營養物質(zhì),此過(guò)程經10d左右結束。
② 生(shēng)物接觸氧化(huà)池掛膜過程
將調節池培養成熟(shú)的汙(wū)泥加入生物接觸氧化池(chí)中悶(mèn)曝,定期排走上清液(yè),15d左右填料上(shàng)的生物膜生長較好。
③ 馴化運行過程
培菌(jun1)結束後開始馴化運行,此過程經3個多月、分兩(liǎng)個階段進行。
低負荷運行階段:CODCr在10000mg/L左右;
中高負荷運行階段:CODCr在16800~25600mg/L。
3.2 運行情況
調試運行(háng)期間水溫為14~25℃。低(dī)負荷運行(háng)的進水(shuǐ)CODCr為9668mg/L,第一段處理後(hòu)出水CODCr為5751mg/L,去除(chú)率為40.5%;第二段處理後出水(shuǐ)CODCr為549mg/L,總去除率為94.3%;中、高負荷運行(háng)結果表明(míng):當慶大黴素廢水的進水CODCr在16800~25600mg/L(平均為(wéi)20193mg/L),SS在7.112~11.987g/L(平均為9.133g/L)變化範圍內,經第一段低氧處理後,出水CODCr為14122mg/L,去除率為30.1%,SS值為8.762mg/L,去除率為(wéi)4.1%;經二段好氧處理後的最終出水CODCr為1514mg/L,總去除率為92.5%;SS為276mg/L,總去除率(lǜ)為(wéi)96.8%。
4 幾點體會
② 兩段生物池采用同(tóng)一供風係統供應,調節供氣量比較困難,應對低氧曝氣池設置專一的供(gòng)氣係統(tǒng)。
5 結論(lùn)
② 工藝操作簡單,運行可靠。
③ 基建(jiàn)投資省(515.5元/kgCODCr)。
④ 處理成本低:電耗為0.4kW·h/kgCODCr,處理成本為0.63元/kgCODCr,汙水處理(lǐ)投(tóu)資占全廠(chǎng)投資總額的2.5%左右,汙水處理成本占慶大黴素產品成本的0.81%。
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